高壓吸(xī)風機在卷接機組積塵處(chù)理方案(àn)
卷接機組是目前卷接設備的主力機型,其中本機組煙支輸送係統采用蜘蛛手(shǒu)機構,傳(chuán)遞煙支平(píng)穩,外(wài)觀不(bú)受損(sǔn)傷,無撞頭等(děng)優點吸爪所(suǒ)需負壓由激洞吸風機提供蜘蛛手機構吸爪是利用負壓(yā)空氣吸附(fù)傳煙導軌上(shàng)的(de)煙支(zhī),並輸送到YJ27型接(jiē)裝(zhuāng)機的進煙鼓輪(lún)的承煙槽內嗎漩渦風(fēng)機負壓係統主要給煙支輸送提供足夠的負壓(yā),協助完成煙支輸送任務。
設備(bèi)在運轉過(guò)程中,蜘蛛手(shǒu)吸爪(zhǎo)在(zài)向進煙鼓輪的承煙槽內輸送煙(yān)支(zhī)過程中經常出現(xiàn)飛煙(yān)、掉煙煙支不到位(wèi)和(hé)跑條等現象。檢查後(hòu)發現此類故障現象是因蜘蛛手吸爪風力較小,吸爪無法(fǎ)平穩的將傳煙導軌(guǐ)上的煙支吸附並傳送至(zhì)煙鼓輪承煙(yān)槽內造成此現象(xiàng)叫因此需要(yào)停(tíng)機進行拆卸清(qīng)理負(fù)壓漩(xuán)渦(wō)風機葉(yè)輪上粘附(fù)的積塵,直(zhí)接影響在(zài)線產品質量(liàng)和設備運行效率
一、故(gù)障分(fèn)析(xī)
根據蜘蛛手工(gōng)作原理
蜘蛛手機構(gòu)吸爪(zhǎo)是利用負(fù)壓空氣吸住傳煙(yān)導軌上的(de)煙支並輸送到Y27型接裝機的(de)進煙鼓輪的承煙槽(cáo)內(圖1)在(zài)吸爪吸附煙支輸送交接的同(tóng)時,一部(bù)分灰塵及煙末(mò)隨吸(xī)爪(zhǎo)進入負壓(yā)通道。2)期蛛(zhū)手機構負壓低流流向分析由(yóu)於漩渦吸(xī)風機負壓是通(tōng)過蜘蛛手旋轉臂,齒(chǐ)輪套、等零件提供給(gěi)蜘蛛手吸爪。蜘蛛手部件高速運時,滑油、油脂在對機械(xiè)傳動的部件進(jìn)行潤(rùn)滑(huá)同(tóng)時(shí),不(bú)可避免有少量(liàng)潤滑油及油脂隨(suí)負壓進入負壓通道(dào)
二、根(gēn)據(jù)漩渦風機工作(zuò)原理分析
北(běi)京美其樂(lè)機電設備漩渦風機的葉輪(lún)由數(shù)個40片為一組的(de)葉輪(lún)組成,它類似龐大的氣輪(lún)機的葉輪,如圖2所示葉輪葉片中間(jiān)的空氣受到(dào)了離心力的作用(yòng),向葉輪的邊緣運動,在(zài)那裏(lǐ)空氣進入泵體環行空腔(qiāng),重新從葉(yè)片的(de)起點以同樣的(de)方式再進(jìn)行循環。葉輪旋轉所產(chǎn)生的循(xún)環氣風機流,以(yǐ)供負壓供蜘蛛手機構使(shǐ)用。風機轉速2800mmin,負壓(yā)值(zhí)0027MPa,功率1.1kW,大流量125mh。
風機(jī)的出口與集中(zhōng)車(chē)間(jiān)除塵管道相(xiàng)連(lián),以(yǐ)清除漩渦吸風(fēng)機吸出的煙塵(chén)。由於在工作過程中吸入大量的煙末(mò)、粉塵及蜘蛛手機構運行中滲漏(lòu)的少量潤滑油及油脂隨負壓進入負壓通道,隨負壓氣流(liú)進入風機殼體(圖3)粘附(fù)在(zài)高速旋轉的葉輪兩側(cè)造成風量減(jiǎn)小,造成蜘蛛手甩(shuǎi)煙、掉煙(yān)、煙(yān)支不到位(wèi)等設備故障。葉輪旋(xuán)轉失去平衡,加速風(fēng)機軸承及電(diàn)機(jī)的損(sǔn)壞(huài),旋(xuán)渦(wō)風機的工作(zuò)位置為臥式安裝,清理、安裝維修及(jí)不方便。
根據漩(xuán)渦風(fēng)機結構分析為了風(fēng)機在(zài)高速運行中迅速(sù)散熱,風機殼體及葉輪為鑄鋁材(cái)料,裝配工藝要求嚴格。經常拆卸(xiè)使緊固殼(ké)體的螺絲(sī)容易滑絲(sī),殼體封閉不嚴葉輪裝配精度降低,直接(jiē)影響風機工作性(xìng)能由於風機在設備上(shàng)為臥式(shì)安裝,位(wèi)置空間狹(xiá)小,整(zhěng)體(tǐ)拆卸及不方便,需2人配(pèi)合才能(néng)完成整(zhěng)個拆(chāi)卸、清(qīng)理、安裝過程,整個工作過(guò)程需(xū)要2h左(zuǒ)右。
三、改進措施
根據(jù)漩渦風機工作原理,對(duì)風機(jī)殼體(tǐ)內外(wài)進行測(cè)繪、測(cè)量十(shí)算及葉輪旋轉方向,工作狀態的(de)基礎上進(jìn)行分析,經(jīng)多次試驗、驗(yàn)證確(què)定(dìng)終(zhōng)改進方(fāng)案。決定在風機出風(fēng)口(kǒu)上麵(miàn)風機(jī)端蓋兩側傾斜麵各鑽一直徑4mm通孔(kǒng),與6mm的氣(qì)接頭連(lián)接(固定),如圖4所示。使(shǐ)高(gāo)壓氣(qì)流對準高速旋轉的葉輪兩側進行清潔,使粘(zhān)附在葉(yè)輪兩(liǎng)側(cè)的粉塵、煙末(mò)在高壓(yā)空氣氣流的作用下及葉輪葉片中間的(de)空氣受(shòu)到了離心力的作用下,將粘附在葉輪兩側的粉(fěn)塵、煙末及時排出。
6mm的氣接頭連接與外徑6mm高壓氣管連接於單項電磁閥p6m氣接頭,圖2Y17sE蜘蛛手負壓氣單項電(diàn)磁閥的打開、閉合受PC控製(zhì),當(dāng)設備停機(jī)時單向(xiàng)通道(dào)電磁閥導通高壓空氣(qì)對旋轉的(de)葉輪兩側進行清理,當設(shè)備正運行時單向電磁閥閉合,高壓(yā)空氣停止。
當設備停機後(hòu)關閉風機(jī)後單(dān)向電磁(cí)閥閉合,高出氣壓空氣停(tíng)止這樣改進設計既能達到清進氣口(kǒu)理效(xiào)果,又節省能源。此係統(tǒng)隻在設(shè)備運行的問歇時間進行工作,不影響設備正常運(yùn)行(háng)係統(tǒng)壓力有效的(de)避免了影響在線(xiàn)產品質量和設(shè)備運行效率現象(xiàng)降低(dī)維修保養(yǎng)頻次(cì),節約維修(xiū)成(chéng)本。
為了避免(miǎn)設備停機煙(yān)術粉塵從集中除(chú)塵管道倒灌(guàn)現象,建(jiàn)議(yì)車間在每次(cì)開冷車前10n提前啟動集中除塵設備,這時(shí)設備在準備開機時間(jiān)段單向電磁閥導(dǎo)通高壓空氣對旋轉的葉輪兩(liǎng)側(cè)進行清理有效的融了煙粉塵(chén)倒灌造(zào)成(chéng)風(fēng)機(jī)卡死現象減輕了維修工作量
四、改進思路
通過對漩渦(wō)風機積塵(chén)的係統(tǒng)改進(jìn)、提高設(shè)備的(de)適應性和(hé)穩定性,保證產品質量。提升設備(bèi)有效作(zuò)業率經在車間(jiān)4機組(zǔ)試驗運(yùn)行3個月後,未(wèi)發現因旋渦風機(jī)堵(dǔ)據(jù)造成的飛(fēi)煙(yān)掉(diào)煙煙支不到位等故(gù)障現(xiàn)象,逐步(bù)在車間(jiān)其他8台(tái)設備上推廣使用此項改進(jìn)為(wéi)團環控(kòng)製、渦負壓風機千(qiān)作過程無需(xū)維護主作可(kě)靠性高,節能高(gāo)效
五、結(jié)果分析
經(jīng)過近年的(de)推應用運行(háng)觀察(chá),7機(jī)組設(shè)備對漩潤負壓風(fēng)機積(jī)塵的係統改進適應性較強(qiáng),減少設備運行(háng)中飛煙、掉煙、煙支不到位等故(gù)障(zhàng)的現(xiàn)象,設備有效作業率有了較(jiào)大的提高2016年下半的(de)和207車上(shàng)半征4機組漩渦負(fù)壓風機積塵(chén)對比顯著。